
Ученые завершили расследование причин жесткой посадки лунного модуля Resilience, запущенного в рамках второй миссии японской компании ispace. Результаты стали итогом почти трехнедельного анализа данных, собранных после неудачной попытки мягко сесть на поверхность Луны 6 июня. Работу провел Центр управления полетами HAKUTO-R.
Главная техническая причина — отказ лазерного дальномера, который должен был точно измерить высоту модуля над поверхностью Луны. На финальном этапе снижение шло почти вертикально, но дальномер начал передавать данные слишком поздно. Модуль не успел сбросить скорость, и посадка превратилась в столкновение. При этом остальные системы, включая двигатель, электропитание и программное обеспечение, сработали штатно.

Команда ispace рассматривала две возможные причины сбоя: неправильную установку прибора на этапе сборки или ухудшение его характеристик уже во время полета. Первую версию исключили — анализ показал, что дальномер был установлен правильно, а ориентация модуля во время снижения не нарушалась. Остается вторая причина — деградация или недостаточная чувствительность устройства в условиях реального полета.
На основе этих выводов компания пересмотрит выбор посадочных датчиков и усилит этапы наземных испытаний. Это увеличит затраты на следующие миссии примерно на 1,5 млрд иен (около 800 млн руб.), но не повлияет ни на сроки запусков в 2027 году, ни на финансовый прогноз до марта 2026 года. Кроме того, будет создана внешняя экспертная группа, а сотрудничество с японским космическим агентством JAXA — расширено.
Хроника событий: